节约无大事 节约无小事
2015-07-09
分享
——记大全默勒生产部维修班
大全默勒维修班承担着公司设备、模具维修及日常零星维修的工作任务,说起公司的产值、产量提升,你也许不会想到他们,但说起节约那些事儿,他们却是一桩桩一件件让人竖起大拇指。
他们常说“节约无大事”。对于公司而言,节约不在乎做多大的投入或改进,只要善于去发现,积极去动脑,主动去尝试,公司很多环节都有节约的空间,比如维修班实施的照明灯改造,虽然照明灯不是大设备,但公司车间比较大,照明灯数量多,整体来看用电量也是不小的消耗,维修班及时提出了改造方案,经过反复测算后,将总装工段400W金卤灯换成120W的LED工矿灯,当年节约电费近2万元,通过其它生产区的推广,预计公司每年可节约电费6万元;再比如,公司各类工具较多,其中手动液压运输小车(地老虎)是最常用的工具,1台价格在3000元左右,许多班组都配有1-2台,实际使用非常频繁,容易出现故障,维修班每月定期进行排查,及时对易损件故障件进行更换,包括液压密封圈、主动轮、承重轮等,让老工具焕发“新光彩”,减少了公司的工具支出;此外,公司木质托盘(地脚木)用量大,产品多次流转后损坏即无法使用,维修班考虑利用板材采购配送的方钢管改制成地脚木,这种地脚木专门用来放置铜排、钣金件等物料,强度较好,不易损坏,减少了木质地脚木的使用。节约无大事,维修班始终将“节约”二字融入工作中,想出了很多的好点子,为公司效益提升做出了重要的贡献。
他们常说“节约无小事”。效益是员工共同创造的,在节能降耗的任务面前,没什么事情是小事,因此他们关注工作相关的每一个细节,勇于挖掘,敢于创新,并乐于奉献。比如MODAN6000产品中的C型支件,以往该支件一直在数控冲床进行加工,工艺复杂,加工效率低,维修班发现进行模具改进,可以充分利用步进冲床统一冲孔、无需切边的加工特点,提高支件的加工效率,于是积极讨论并制定改进方案,重新开模,通过该改进,提升加工效率近20%,并有效提高了板材利用率,为公司年节省成本近30万元。此外,在公司钣金车间搬迁过程中,维修班充分发扬了吃苦耐劳的精神,承担了车间整体的电缆、照明箱拆装任务,通过与通快公司协作,自行查阅资料,自行安装调试2台通快折边设备,为公司节约外包费用近8万元。这样的例子在维修班多年的实践中还有很多,他们坚持节约无小事,从身边做起,从点滴做起,争当优秀的“节约”班组。
不同于其它生产一线班组,说起维修班,他们最典型的造型就是拿着电表、扳手等工具,身上沾着油污的样子,但这样的班组,却始终视“节约”为己任,用他们的技术和经验探索出一条精彩的节能降耗之路。
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献